全國上半年,酒精生產形勢嚴峻,糧食價格高,酒精價格低。為此,公司提出了“向內使勁、增收節支、技術創新”的十二字方針,強化核心管理,狠抓節能挖潛,使酒精生產的噸酒精耗糧下降了0.9%。公司還投資80多萬元,對蒸餾工序的預熱器和粗餾塔進行技術改造,使熱蒸汽的利用率提高了10%,兩項合計每年可為公司新增效益160余萬元。
對
酒精生產工藝進行改造。酒精生產原來一直采用傳統生產工藝——高溫蒸煮法,這種方法耗能高、安全性差、設備利用率低、出酒率低。本次改造采用國家提倡的噴射液化雙酶法中低溫蒸煮工藝,設備利用率高,能耗低,出酒率高。
實施能量系統改造。目前系統所用電器都是老式裝置,變配電及電力動力設施都是上世紀80年代的設備,部分高壓電機在實際運行的過程中,長期處于“大馬拉小車”狀態,造成能源浪費,同時影響生產的穩定運行。新增的變頻節電裝置,可以使普通異步電動機實現無級調速;啟動電流小,減少電源設備容量;同時對電機具有保護功能,降低電機的維修費用,具有顯著的節電功效。通過自己研發賒店
老酒實現了新的一高度。
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